萍安钢轧钢厂萍钢片7月挖潜降耗创佳绩
7月份,萍安钢轧钢厂萍钢片以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气和信心悄然在内部进行一场大刀阔斧、洗心革面的改革,通过一系列举措,从点滴入手,增强自身“造血”功能,多项生产指标创造历史最好水平,挖潜降耗创造了新的佳绩。
统计报表显示,轧钢厂萍钢片7月产材178793吨,完成公司计划的108.91%,主要经济技术指标全部好于上月,特别是高线和高棒的实物成材率分别打出98.81%和98.16%的历史最好水平,吨材备件费用明显下降,吨材节约成本比计划下降15.34元,实现降本增效274万元。
降成本如同压缩弹簧一样,关键是用力,抓好着力点,改革的步子要迈得更大一些,在管理上来一场革命。轧钢厂萍钢片7月挖潜降耗创佳绩,关键是出台了关键岗位创新创效考核方案,对高线高棒两条生产线的炉长、机长、值班长和工程技术人员与岗位的关键指标直接挂钩,层层传递压力,提高了岗位人员的工作责任心。有了责任心,大家齐心协力拧成一股绳,积极寻找挖潜降耗的新途径,把提高指标、降低消耗的各项举措落到实处。
在降成本工作上,他们一方面自我加压,紧紧抓住提高指标降低消耗这一牛鼻子,以历史最好水平为对标方向,从产量、实物成材率、负公差、电耗、煤气消耗、材料备件消耗等方面进行对标挖潜。按照经济、科学、高效的原则组织生产,对未达标的生产指标和督办工作在早会上作出说明,所有的考核通报由综合科统一下发,增强时效性,并特别关注同等条件下指标的差异性分析,从中找到突破口。如通过优化操作和内部协调提高热装热送率,高线和高棒的吨材煤气消耗分别比计划下降20.19和0.49立方米。
另一方面,为抓好成本管理,他们要求做好节能降耗这篇大文章。一是切实加强班组成本核算工作,从细节入手,分析、堵漏,让员工了解成本的构成,减少生产过程中的浪费现象;二是发动员工提出合理化建议,许多金点子很快付诸实施,收到实效。如照明线路分开控制、在盘螺力学性能有富余的情况下,减少风机的开启台数、加热区油气润滑站联锁控制、煤油重复利用、废旧皮管替代金属软管、自制打包机备件等。通过加大修旧利废的力度,全月备件费用降低约10万元。
同时,他们坚定不移走技改挖潜之路,不断提高产品质量。技术科重新修订和完善了工艺制度,开展品种钢、高强度钢专项攻关工作,对技术人员统一管理、统一考核。技术津贴的发放与小改小革和合理化建议的落实效果直接挂钩,按每月完成的小改小革数量及质量情况进行评审,让有一技之长的员工看到了希望。小改小革的数量和质量明显提升,仅7月份就完成了16项小改小革,这些项目的实施为生产指标的提升奠定了良好的基础。
为进一步扩大降本增效成果,8月份,轧钢厂萍钢片将落实项目攻关活动,由车间提出攻关项目,工程技术人员揭榜开展项目攻关,掀起一场提升指标、降低消耗的挖潜攻坚战。