萍安钢创新管理促制氧机组一季度节电费750余万元

30.04.2015  12:06

一季度,萍安钢公司克服生产非正常的不利因素,创新制氧机组生产保供和设备运行模式,实现制氧机组节电1260余万度,节约电费750余万元。

节能降耗,是企业生存发展的根本途径。一季度,为应对严峻的钢铁市场,走内涵式发展道路,该公司以“限制产能,低负荷运行,实现效益最大化”为工作指导思想,科学调整生产模式,创新万立制氧机组变负荷操作方法,努力挖掘降本潜能,降低生产工序成本。在生产组织上,制氧厂强化管理,苦练内功,科学组织。其中,安钢片根据生产用气所需,由前期采取“一大一小”制氧机组生产,过渡到“两小”制氧机组满负荷生产,最后过渡到“两小”制氧机组低负荷运行保2座高炉用气的生产组织模式,节电成效明显。“两小”比“一大一小”运行模式节电13.34万度/天,“两小”降负荷后比“两小”正常运行节电4.399万度/天;萍钢片在公司控制生产量,减少成本支出的非常态生产组织措施下,实施2套万立制氧机组减负荷节能经济运行,在今年主体单位的产量和用气量有所提高的前提下,还取得了与去年同期比节电1.83万度/天的好绩效。

在设备管理方面,制氧厂充分利用公司调整生产产能的时机,对所有设备进行全面梳理,特别是依靠自身技术力量,第一次对进口设备16500空透机进行自行检修,开创了省内同行业进口空压机自行检修的先河,为进一步挖掘设备潜能奠定了基础。